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MF氣體質量流量計工藝現場存在問題
閱讀:65 發布時間:2020-6-19質量流量計工藝現場存在問題
1、現場回流線安裝在1#發油口之前,也就是1#—12#口發油系統沒有回流線,造成質量流量計使用時是否滿管不確定,存在計量誤差。主要的是末端11#、12#口由于沒有回流造成發油時管線振動大。質量流量計輸出的信號就是流體的振動與管線振動的合成信號,這使儀表測量數據忽大忽小,導致儀表測量誤差,其誤差可達1.0%以上,如不改造,質量流量計將無法使用。解決方案:為解決發油系統回流線存在的問題,減少管線震動對質量流量計引起的測量誤差,對系統回流線進行改造,把它安裝在工藝系統的末端即12#發油口處。
2、現場過濾器離質量流量計太近,經過質量流量計時會產生氣泡并對質量流量計產生沖刷,測量管夾帶氣體,質量流量計測量會產生偏差,影響質量流量計的測量準確度。
解決方案:拆除安裝在單個質量流量計前的過濾器,在汽柴油總線上安裝消氣過濾器。
3、現發油裝車系統壓力是通過返回線進行控制,其中93#汽油、0#柴油采用了壓力變送器、調節閥組成的壓力自動控制系統,90#汽油回流線、-10#柴油回流線、溶劑油回流線現采用的是現場自力式調節閥,且現場無就地壓力表,沒法觀察發油系統壓力變化。對質量流量計測量準確度有影響。解決方案:90#汽油回流線、-10#柴油回流線、溶劑油回流線現場增加壓力變送器和就地顯示壓力表,并更換氣動薄膜調節閥,實現了壓力自動控制。
4、質量流量計安裝后初次檢定時(在線稱重檢
定),曾出現誤差>0.2%的現象,當時就通過下調質量流量計斜率進行了誤差修正,但投用后發現質量流量計和磅秤對比誤差?0.2%,無法使用。解決方案:經過檢查發現裝車系統呼吸閥堵,造成發油結束時鶴管中的油品不能*卸到檢定計量罐中,造成檢定誤差大,通過更換系統呼吸閥,恢復質量流量計斜率為出廠值,重新檢定后,質量流量計符合準確度要求