3月23日至24日,哈電電機組織攀水電公司(以下簡稱“業主方”)、西安熱工研究院(以下簡稱“監理方”)在哈電鎮江公司開展金沙江銀江水電站A包1號機轉子支架出廠驗收。
哈電電機黨委副書記、工會主席李衛東主持了驗收工作會議,攀水電黨總支書記、董事長徐孝剛一行出席會議。哈電電機項目服務管理部副總監蘇樹昕、項目經理王茂軍,哈電鎮江公司領導宮心波、劉洋、劉向海及相關部門負責人參加會議。
業主方及監理方審議并通過了《金沙江銀江水電站1號機轉子支架驗收大綱》等相關技術資料,同意按照驗收大綱、合同文件、國家標準及設計圖紙對1號機轉子支架進行出廠驗收。
業主方對哈電方推進銀江項目過程中的各項工作質量給予充分肯定,同時對后續工作開展提出相關建議,哈電方參會人員認真聽取并結合落實到后續的項目推進中。
隨后,業主方協同監理方對1號機轉子支架進行現場質量檢查驗收。經查驗,1號機轉子支架各項尺寸數據均符合圖紙要求,外觀質量較好。最終達成一致意見:銀江水電站1號機轉子支架質量合格,符合驗收標準,驗收成功!
銀江水電站總裝機為六臺6.5萬千瓦燈泡貫流式機組,是目前國內在建單機容量最大的燈泡貫流式機組,也是國家第二輪西部大開發標志工程之一。銀江轉子支架是該機組的核心部件之一,也是公司首次承制的大型轉子支架。該轉子支架為圓盤式轉子支架結構,由中心體與磁軛圈焊接組成,加工前直徑8.03米,高2.155米,重達165.975噸,是行業內首次采用ASTM A668K整圓鍛鋼進行焊接的產品,加工精度要求極高,制造難度極大。
哈電鎮江公司與哈電電機技術專家全方位聯動,結合生產實際聯合攻關,采用創新性磁軛圈整體預熱的工藝方案,取得了一次焊接合格率98%以上的攻關實效。同時采用新型國產化快速鉆的制造方案,達到了采購成本下降20%、加工效率提升50%的良好效果,提效通風孔鏜序生產近200小時。同步采用高精度數控補償的技術方案,實現車序兩端把合平面平行度在0.03mm以內的精品要求。生產、技術、質量、安全相關部門嚴格落實時級生產巡檢、日級生產寫實、周級生產小結、月級生產總結的準時化生產管理模式,確保項目按準時化生產計劃有序推進,為項目后續產品的準時化攻關提供了基礎支撐。
銀江1號機轉子支架的圓滿驗收,得益于業主單位的信任和支持,得益于哈電電機公司的高度重視和悉心指導,也得益于哈電鎮江公司自身的精心策劃和精細組織,在歷時111余天的準時化生產攻關后畫上了一個完美的句號。這是哈電鎮江公司深化準時化生產體系建設取得的新突破,也是后續兌現銀江項目“臺臺精品 件件一流”質量承諾打下堅實基礎,更是公司高質量打造哈電南方新質生產力的里程碑節點。
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